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    盾构机的螺旋输送机故障分析与维修

    发布日期:2019-02-28 发布者:正域环境工程

    1.案例

    2017年11月26日,佛山地铁2号线3标湾华站~登洲站盾构区间,二公局“二公盾2号”土压平衡式盾构机在掘进到1213环时,螺旋输送机出现异响并伴有较大震动现象,机驾人员立即停机并上报项目部,项目部技术人员初步判断为螺旋输送机的减速机故障。

    2.故障维修方案分析

    由于在隧道内对减速机进行拆解维修难度较大,减速机净重有4.8t,洞内没有相应的起重设备,况且拆解时盾构机前部土舱的带压泥水会从减速机处冒出。鉴于此,项目部将情况及时汇报局设备部和盾构机生产厂家(中交天和),共同协商,尽快维修。28日,由局物设部、地铁项目部、中交天和、振华港机(减速机生产单位)共同商定维修方案。

    (1)进行螺旋机止水,防止土舱的泥水从减速机拆解处喷涌到隧道内。在关闭螺旋机下料口闸门后,卸掉螺旋机伸缩段法兰盘上的一圈螺栓,启动伸缩油缸,将螺旋机叶片轴收回到位,关闭螺旋机在土舱壁上的舱门,从盾体内的螺旋机注入口向螺旋机筒体内注入适量聚氨酯用于止水,并注意观察螺旋机靠近减速机的那只土压计的压力变化。将下料口的上下闸门各打开1条小缝隙,观察有无泥水持续喷出,若无泥水流出时,说明土舱闸门已关闭,聚氨酯注入量可以满足止水要求,再关闭下料口上、下2个闸门,完成止水工作。

    (2)拆卸液压马达。减速机端部安装有3个液压马达,每个重量256kg,减速机重量4.8t,拆卸时依靠吊装设备,而减速机与洞内管片顶部1m的垂直距离,隧道外面的起重设备难以使用,经技术人员现场分析,借用管片螺栓作为附着点,在减速机上部周围安装4个5t的手拉葫芦,来解决液压马达、减速机等起吊的问题。通过查阅资料和相关计算,管片螺栓能够承载的载荷远远>5t,可以用作吊装附着点。具体操作过程为,用12mm厚的Q235钢板气割4个吊耳,固定到管片螺栓上,下面分别挂1个5t手拉葫芦,再依次拆掉液压马达的油管、法兰螺栓后,用手拉葫芦将马达逐个移开,放到不影响后面减速机拆卸的地方。

    (3)拆减速机后盖,查找故障原因。用12mm厚的Q235钢板气割1个吊耳,焊在减速机壳体的上部,再挂1个5t手拉葫芦并拉紧,卸下减速机后盖与减速机主机的连接螺栓,用手拉葫芦吊起后盖。清洗减速机内泥沙,发现减速机内部的推力轴承已严重损坏,部分滚珠已掉落,继续拆卸。

    (4)拆卸轴销。将4个手拉葫芦分别勾住减速机左右2个吊装孔并预拉紧,这样可以在拆卸过程中,减速机可以任意方向移动。拆掉减速机与螺旋机筒体之间法兰连接的螺栓,用伸缩油缸将筒体退回到露出减速机轴与螺旋机叶片轴连接部分,清洗淤泥,找到将两轴连接在一起的轴销。该轴销长365mm,直径100mm,在工厂安装时采取过盈配合,用锤敲进去的,经过现场掘进1200多环的使用后,轴销已生锈或产生了少许变形,拆卸时用锤敲、用錾子錾均无松动。鉴于此,在叶片轴外做反力架,用50t手压千斤顶顶轴销,但当手压千斤顶压到值时,轴销未出现丝毫松动迹象。所以现场重新用30mm厚的钢板制作反力架,并在反力架两边焊接加固钢板条,改用100t手压千斤顶,在压力接近80t时,轴销出现松动,随之取出轴销。

    (5)由于减速机有4.8t,只能靠管片小车运出隧道外,而减速机要落到管片小车上,中间还隔着皮带运输机的皮带和皮带支架,所以只能先割断皮带,拆掉减速机下部的皮带支架,使减速机尽快运出。

    (6)原因分析。当盾构机掘进到该处地层时(主要为粉细砂),地下水特别丰富,前面土舱需保持有200kPa左右的压力,下料口闸门打开时,在螺旋机不转动的情况下泥水也会自动喷出,所以掘进时经常会关闭下料闸门,这样会使减速机与螺旋机筒体连接处存在较高的压力,而减速机的密封圈耐压强度不够(这点已和减速机生产厂家确认),使泥沙通过密封处间隙进入减速机,造成轴承损坏。

    (7)维修方法。更换加宽的、耐压强度的密封圈,同时更换相应的宽槽密封盖板;更换新轴承,由于减速机轴上的轴承和大齿轮都是用热压装置安装上去的,项目现场没有加热炉和相应的拆卸、安装设备,通过与减速机生产厂家(振华港机南通厂)联系,决定将减速机返回厂家进行维修。

    (8)安装调试。由于减速机返厂维修需要两个星期时间,经与天和厂、上海振华和项目部沟通,由振华厂先提供一台减速机进行安装,尽快恢复生产,待损坏的减速机维修好后作为备用件。2017年12月7日,将振华厂提供的减速机运回进行安装,12月9日安装完成并进行试掘进,正常。

    3.技术总结

    通过这次设备维修工作,分析研究维修设备的整个工作流程,总结大型设备维修过程的经验和不足之处,为局其他施工项目在设备维修(或抢修)时提供借鉴,主要有3方面。

    (1)设备出现故障时,要冷静分析,不要盲目动手维修,以免引起其他故障或事故,造成的损失。这次设备出现故障时,机驾人员处置就比较妥当,首先是停机,关闭下料口闸门,防止出现泥沙喷涌现象;保持土舱高压空气的持续供给,以免掌子面处出现垮塌,然后汇报项目部,项目技术人员通过实地查看分析,分析维修难度较大,便及时邀请盾构机生产厂家及减速机生产厂家技术人员,和局设备部技术人员一起,共同研究制定维修方案,比如在制定用管片螺栓作为手拉葫芦的上附着点进行吊装的方案时,当时还有一种方案就是在减速机两边的盾构机托梁上做门架,作为手拉葫芦的上基点,此方案虽然可行,但盾构机左、右2个托梁之间的距离有2.1m,做门架的型钢怎么吊上来,既要焊主梁,又要焊斜撑,工作量非常大,所以没有采取这个方案,而是借用管片螺栓,起到了事半功倍的效果。

    (2)维修过程技术人员要全程参与,应对随时可能出现的新问题。在这次减速机维修时,没有考虑到轴销很难拆卸,通过现场技术人员指导,做反力架,用50t千斤顶没果时,有的操作人员就建议一边用火(氧气乙炔焰)烤,一边顶,再查看效果,现场技术人员马上就阻止了,如果用火烤,万一还拆不出来,降温后轴销会更难取出,后来改用100t千斤顶,便顺利去除了轴销。

    (3)设备维修时,对于难点的问题如果想到方法,在的情况下就要大胆去试,不去试,有的工作可能无法完成。比如使用50t千斤顶拆卸轴销时,轴销根本没有松动迹象,大家都在讨论这种用千斤顶方法是否可行时,现场维修技术人员说再用100t千斤顶试试,当时大家心里都没底,正是现场技术人员的坚持,工人们开始重新制作反力架,改用100t手压千斤顶进行顶推,结果顺利拆下轴销。

    4结束语

    在这次盾构机维修工作中,虽然取得了一些经验,但也暴露出问题和不足之处。在盾构施工工作,有关盾构机维修保养的知识还需要不断学习和提高。

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